Project Description

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Dekarbonisierung: 158 Tonnen CO2 eingespart unter Berücksichtigung einer Emissionsrate von 0,241 kg CO2/kWh verbraucht

Energiegewinn: 654 MWh pro Jahr eingespart, das entspricht 20%.

Produktivitätsgewinn: Vom Kunden geschätzt 5%.

Standort : Meymac (19) – New Aquitaine – Frankreich

Kunde:
Keramik und Entwicklung – Tegulys

Sektor : Keramik

Bedürfnisse – Kundenwünsche :

Die Machbarkeitsstudie, die für die
Céramiques et Développement – Tegulys
in Meymac hatte zum Ziel, die Rückgewinnung von Hochtemperatur-Abwärme aus einem Brennofen zu untersuchen. Es sollte zum Trockner der Fabrik hin verwertet werden. Eco-Tech Ceram beschloss, eine Lagerlösung einzuführen.

Die Studie berücksichtigte eine potenzielle Produktivitätssteigerung, indem sie in einem zweiten Schritt die Einrichtung einer Vorkochkammer untersuchte, die ausschließlich mit der verfügbaren Abwärme betrieben wird. Dadurch würde der Backzyklus verkürzt und es könnten mehr Ofenzyklen pro Jahr durchgeführt werden.

Dieser Teil wird in einer zweiten Studie verfeinert, die präsentierten Ergebnisse berücksichtigen die laufende Produktion und eine vollständige Rückgewinnung der Abwärme zum Trockner.

Projektfortschritt :

Nach dieser Charakterisierung suchte Eco-Tech Ceram nach den relevantesten Lösungen, um den Energiebedarf so weit wie möglich zu decken. Da diese phasenverschoben zur Wärmequelle ist, wurde eine Speicherlösung gewählt. In Anbetracht der Temperaturniveaus (>500°C),
die Eco-Stock®-Lösung
gewählt.

Zwei Lösungen mit oder ohne Berücksichtigung des Produktivitätsgewinns des Kunden wurden dem Kunden über einen vollständigen Bericht präsentiert.

Leistungen von Eco-Tech Ceram :

  • Identifizierung von Kochzyklusperioden, in denen die tödliche Hitze größer als 500 °C ist
  • Dimensionierung einer Eco-Stock®-Lösung : Speicherkapazität von 1300 kWh
  • Luftbildstudie zum Rauchsystemnetz: Dimensionierung der Ventilatoren
  • Thermische Studie zum Rauchsystemnetz: Validierung der Berechnungen mit Isolatorspezialisten
  • Untersuchung der energetischen Auswirkungen auf die verschiedenen Stationen der Fabrik nach einer Produktionssteigerung
  • Werksweite Energie- und Umweltbilanz
  • Wirtschaftliche Untersuchung der Lösung und finanzielle Vereinbarung
  • Entwurf der Lösung und Umsetzung der vorgeschlagenen Lösung
  • Bauüberwachung, Inbetriebnahme und Leistungskontrolle

Beschreibung der vorgeschlagenen Lösung:

Die gewählte Lösung bestand darin, die in den Abgasen des 8m3-Ofens enthaltene Abwärme über die Eco-Stock®-Technologie zu nutzen, um die Phasenverschiebung zwischen Vorkommen und Bedarf auszugleichen. Der hier bediente Bedarf ist das Trocknen von Tonprodukten vor dem Brennprozess, für dessen Durchführung keine fossile Energie mehr benötigt wird. Darüber hinaus führt die vomEco-Stock® erzeugte trockene Wärme zu einer Produktivitätssteigerung, da sie die Möglichkeit bietet, Produkte schneller zu trocknen.

Feedback nach 36 Monaten Nutzung:

Wir stellen eine positive Abweichung von 2% zwischen dem, was in der Machbarkeitsstudie prognostiziert wurde, und dem, was im Normalzyklus 2022 tatsächlich festgestellt wurde, fest.

Diese Ergebnisse werden sich mit der Einführung des Vorkochofens sicherlich verbessern, die Studie wurde jedoch noch nicht durchgeführt.